স্বয়ংচালিত উত্পাদন লজিস্টিক সিস্টেমে, এজিভিগুলি উপাদান পরিবহনের জন্য প্রধান সরঞ্জাম হিসাবে কাজ করে এবং তাদের যান্ত্রিক সিস্টেমের স্থায়িত্ব সরাসরি উত্পাদন টাক্টের ধারাবাহিকতাকে প্রভাবিত করে। এই নিবন্ধটি তিনটি মূল মডিউল - টোয়িং মেকানিজম, ড্রাইভ সিস্টেম, এবং AGV বডি অপারেশন - এর উপর ফোকাস করে এবং স্বয়ংচালিত লজিস্টিকসের উচ্চ-লোড এবং হাই-ট্যাক্ট বৈশিষ্ট্যের অধীনে সাধারণ যান্ত্রিক ব্যর্থতার কারণ এবং সমাধানগুলি পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করে৷

1. টোয়িং মেকানিজম: কাঠামোগত নীতি এবং সাধারণ ব্যর্থতা বিশ্লেষণ
টোয়িং মেকানিজম হল মূল ইউনিট যা AGV এবং ম্যাটেরিয়াল কার্টকে "লক-আনলক" করতে সক্ষম করে। দৈনিক অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি 500 চক্রের বেশি এবং 500-3000 কেজি লোড ক্ষমতা সহ, দীর্ঘ-অপারেশন প্রায়ই যান্ত্রিক ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে।

এর অপারেটিং নীতিটি ঘূর্ণন গতিকে রৈখিক গতিতে রূপান্তর করার উপর ভিত্তি করে: টোয়িং মোটর একটি কাপলিং এর মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান ডিস্ককে চালিত করে এবং ক্যাম অনুসরণকারী বৃত্তাকার গতিকে লিফটিং রডের রৈখিক গতিতে রূপান্তর করে। ঊর্ধ্বমুখী গতির সময়, সংকুচিত স্প্রিং পুনরুদ্ধার শক্তি প্রদান করে; নিম্নগামী গতির সময়, ক্যাম রডটিকে নিচে নামতে বাধ্য করে। স্লটেড ফটোইলেকট্রিক সেন্সর ±1 মিমি এর মধ্যে অবস্থান নির্ভুলতা রাখে।
উত্তোলন-রড জ্যামিং সবচেয়ে ঘন ঘন ব্যর্থতা এবং প্রধানত চারটি দিক থেকে উদ্ভূত হয়: প্রথমত, বিদেশী বস্তু যেমন লোহার ফাইলিং বা মাটিতে তেল দূষণ প্রক্রিয়ায় অনুপ্রবেশ করে, যার ফলে ঘর্ষণ সহগ 0.15 থেকে 0.4 এর উপরে তীব্রভাবে বেড়ে যায়; দ্বিতীয়ত, বসন্তের ক্লান্তি 20% ছাড়িয়ে যায়, যার ফলে রডের নিজের ওজন কাটিয়ে উঠতে পুনরুদ্ধার শক্তি অপর্যাপ্ত হয়; তৃতীয়ত, ক্যাম ফলোয়ার বিয়ারিং পরিধান ঘূর্ণায়মান ঘর্ষণকে স্লাইডিং ঘর্ষণে রূপান্তরিত করে; চতুর্থ, অপর্যাপ্ত বা আলগা সেট-স্ক্রু দৈর্ঘ্য ট্রান্সমিশন মিসলাইনমেন্টের দিকে পরিচালিত করে। সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছে PA66 + গ্লাস-ফাইবার সামগ্রী দিয়ে বিয়ারিং প্রতিস্থাপন করা, 50CrVA অ্যালয় স্প্রিং স্টিল ব্যবহার করা, সিল করা-টাইপ ক্যাম ফলোয়ার নির্বাচন করা এবং থ্রেডের সাথে মিলিত সেট-স্ক্রু দৈর্ঘ্য 16 মিমি বাড়ানো{12}}লকিং অ্যাডহে৷
Motor burnout is typically a chain reaction of mechanical jamming. The stall current may reach 5–8 times the rated value, causing coil temperature to exceed 250°C within 3–5 minutes, leading to insulation failure. Preventive measures include checking winding insulation resistance (>0.5 MΩ প্রয়োজন), একটি স্টল প্রটেক্টর যোগ করা এবং একটি উত্তোলন-টাইমআউট অ্যালার্ম কনফিগার করা৷

2. ড্রাইভ প্রক্রিয়া: ব্যর্থতার পার্থক্য এবং তিনটি ড্রাইভ প্রকার জুড়ে সমস্যা সমাধান
ডিফারেনশিয়াল ড্রাইভ সোজা-রেখার গতি বা ছোট-ব্যাসার্ধের মোড়ের জন্য উপযুক্ত, বাম এবং ডান মোটরের মধ্যে গতির পার্থক্যের মাধ্যমে স্টিয়ারিং অর্জন করে। সাধারণ ব্যর্থতার মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্যুতি বা চাবি হারিয়ে যাওয়া বা অতিরিক্ত কীওয়ে ক্লিয়ারেন্সের কারণে লাইনচ্যুত হওয়া অন্তর্ভুক্ত। স্ট্যান্ডার্ড ফিট ক্লিয়ারেন্স হল 0.01–0.03 মিমি। সমস্যা সমাধানের মধ্যে কী চেক করতে ড্রাইভ শ্যাফ্ট ভেঙে ফেলা অন্তর্ভুক্ত; অনুপস্থিত থাকলে একটি নতুন ইনস্টল করুন এবং ক্লিয়ারেন্স অতিরিক্ত হলে একটি 45- স্টিল কী দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন। তারের পরিধানের জন্য উচ্চ{10}}তাপমাত্রা-প্রতিরোধী বন্ধন, প্রতি 300 মিমি ফিক্সিং পয়েন্ট সহ, এবং তার এবং চেসিসের মধ্যে যোগাযোগ বিন্দুতে নাইলন ড্র্যাগ চেইন যুক্ত করা প্রয়োজন। অপর্যাপ্ত ট্র্যাকশনের জন্য বিকৃত ড্রাইভ স্প্রিংস, পুশ-রড মোটরের স্ট্রোক বিচ্যুতি এবং তেল-মুক্ত বুশিং পরিধান করা প্রয়োজন।

ডিফারেনশিয়াল-ঘূর্ণন ড্রাইভ ইন-স্থানের ঘূর্ণন এবং জটিল পাথের জন্য উপযুক্ত এবং, স্বাধীন মডুলার ডিজাইন সহ, সরু আইলে স্টিয়ারিং সক্ষম করে। কোন-লোড অবস্থার অধীনে, S-আকৃতির বিচ্যুতি প্রাথমিকভাবে বাম এবং ডান ড্রাইভের মধ্যে অসাম্যের ফলে; চেকের মধ্যে রয়েছে কী ইনস্টলেশন, লুজ ড্রাইভার ওয়্যারিং, এবং ড্যাম্পিং-স্প্রিং কম্প্রেশনের ধারাবাহিকতা। লোড করা অবস্থায়, S-আকৃতির বিচ্যুতি সরাসরি লোড বন্টনের সাথে সম্পর্কিত; সমস্যা সমাধানের মধ্যে রয়েছে বসন্তের বিকৃতি, কাঠামোগত নমন এবং লোড অফসেট পরীক্ষা করা। একটি বর্গাকার শাসক ড্রাইভ মাউন্টিং বেসের উল্লম্বতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, একটি অনুমোদিত ত্রুটি 0.5 মিমি/মি এর কম বা সমান। কার্টের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রটি AGV কেন্দ্র থেকে 100 মিমি এর বেশি বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।
AGV ড্রাইভ চাকা(স্টিয়ারিং-হুইল) ড্রাইভটি দ্বি-দিকনির্দেশক সুপ্ত-টাইপ বা টপ-এজিভি বহন করে, সাধারণত 1500 কেজির বেশি বা সমান লোড সমর্থন করে৷ স্লিপেজ মূলত অপর্যাপ্ত চালক শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়, প্রধানত বসন্তের ব্যর্থতার কারণে ঘটে যা স্থল-যোগাযোগের চাপ বা নির্দেশিকা দ্বারা-0.15 মিমি-এর বেশি বুশিং পরিধান হ্রাস করে, যার ফলে রেডিয়াল স্থানচ্যুতি ঘটে। সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছে আয়তক্ষেত্রাকার{10}}বিভাগের স্প্রিংগুলি প্রতিস্থাপন করা এবং 8-12 মিমি কম্প্রেশন পরিসীমা বজায় রাখার জন্য বাদাম সামঞ্জস্য করা; তামার গাইড বুশিংয়ের ভিতরের দেয়াল পরিদর্শন করা, এবং পরিধান 0.2 মিমি-এর বেশি হলে একটি টিনের-ব্রোঞ্জ বুশিং দিয়ে প্রতিস্থাপন করা, তারপরে লিথিয়াম-গ্রীস প্রয়োগ করা।

3. AGV বডি অপারেশন: পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি
অত্যধিক স্টিয়ারিং প্রতিরোধের কারণে প্রায়ই লাইনচ্যুত হয়। ডিফারেনশিয়াল ড্রাইভের জন্য, সংযোগকারী ফ্ল্যাঞ্জে তেল-মুক্ত বুশিং পরিধানের জন্য পরীক্ষা করা উচিত। AGV ড্রাইভ হুইল (স্টিয়ারিং-হুইল) ড্রাইভের জন্য, স্লিউইং বিয়ারিং-এর ঘূর্ণনশীল প্রতিরোধের পরিদর্শন করা উচিত। ইউনিভার্সাল-চাকার ডিজাইনের ত্রুটিগুলি - একটি ছোট চাকার ব্যাস, অতিরিক্ত চওড়া চাকার পৃষ্ঠ, বা অতিরিক্ত নরম উপাদান - এছাড়াও স্টিয়ারিং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বাহ্যিক কারণগুলির মধ্যে অত্যধিক বাঁক গতি, অত্যধিক লম্বা গাড়ি এবং লোড অফসেট অন্তর্ভুক্ত। যখন চৌম্বকীয় টেপের টার্নিং ব্যাসার্ধ 500 মিমি এর নিচে হয়, তখন AGV গতি 20 মি/মিনিটের কম বা সমান হতে হবে এবং লোড-অফসেট অনুপাত 10% এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
স্লিপেজের জন্য তিনটি দিক থেকে পরিমাণগত পরীক্ষা প্রয়োজন: চাপ, ঘর্ষণ সহগ এবং লোড। ড্রাইভ-স্প্রিং কম্প্রেশন 5 মিমি-এর চেয়ে বেশি বা সমান হওয়া উচিত, এবং AGV-এর নিজস্ব ওজন কার্টের ওজনের এক-তৃতীয়াংশের কম হওয়া উচিত নয়; অন্যথায়, কাউন্টারওয়েট যোগ করতে হবে। একটি হ্রাস ঘর্ষণ সহগ ড্রাইভ-চাকা পৃষ্ঠ পরিধান 5 মিমি অতিক্রম বা মেঝে তেল দূষণ থেকে হতে পারে; সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছে পলিউরেথেন ট্রেড প্রতিস্থাপন বা মেঝে পরিষ্কার করা। লোড অফসেট এক ড্রাইভ চাকার উপর স্থল যোগাযোগের চাপ কমায়, কার্টের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয় প্রয়োজন।
পাথ-বিচ্যুতি সমস্যাগুলির মধ্যে পাথের সঠিকতা ত্রুটি রয়েছে৷ যদি দিকনির্দেশক চাকাটি ভুলভাবে সংযোজিত হয়, তবে এটি এবং AGV-এর কেন্দ্ররেখার মধ্যে কোণটি 1 ডিগ্রির কম বা সমান হওয়া উচিত, লেজারের প্রান্তিককরণ ক্রমাঙ্কন প্রয়োজন। চৌম্বক-ন্যাভিগেশন ত্রুটিগুলি ভুলভাবে সংযোজিত চৌম্বকীয় টেপ ইনস্টলেশন বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবধান থেকে উদ্ভূত হতে পারে এবং পুনরায় ক্যালিব্রেশন প্রয়োজন। একটি কেন্দ্র-এর-মাধ্যাকর্ষণ বিচ্যুতি 50 মিমি-এর বেশি হলে দুটি ড্রাইভ চাকার মধ্যে অসম লোড বন্টন হয়; একটি কেন্দ্র-এর-মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপক যন্ত্রটি কাউন্টারওয়েট দিয়ে এটি সংশোধন করতে ব্যবহার করা উচিত।
4. উপসংহার: অটোমোটিভ-লজিস্টিক এজিভিতে যান্ত্রিক ব্যর্থতার জন্য একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা
উপরের ব্যর্থতা বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, স্বয়ংচালিত-লজিস্টিক AGV-এর জন্য একটি তিন-স্তরের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রথম-স্তরের প্রতিরোধ (ডিজাইন পর্যায়) এর মধ্যে রয়েছে স্বয়ংচালিত লজিস্টিকসের জন্য উপযুক্ত উপাদান নির্বাচন করা, 10-20% কর্মক্ষমতা রিডানডেন্সি সংরক্ষণ করা, এবং প্রতিরক্ষামূলক কাঠামো বাড়ানো (এন্টি- সংঘর্ষের ব্লক, ড্র্যাগ চেইন, ডাস্ট কভার)। দ্বিতীয়-স্তরের প্রতিরোধের (অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ) দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পরিদর্শন স্থাপনের প্রয়োজন: দৈনিক পরিদর্শন-রড জ্যামিং এবং ড্রাইভের-চাকা পরিধান; স্প্রিং ফোর্স এবং তারের ফিক্সেশনের সাপ্তাহিক পরিদর্শন; মোটর নিরোধক এবং ভারবহন ছাড়পত্রের মাসিক পরিদর্শন। একই সময়ে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ব্যর্থতাগুলি ট্র্যাক করার জন্য একটি ফল্ট ডেটাবেস তৈরি করা উচিত৷ তৃতীয়-স্তরের প্রতিরোধ (পরবর্তী-ব্যর্থতা) মেরামতের পরে সম্পূর্ণ-লোড পরীক্ষা প্রয়োজন (যেমন, দশটি সম্পূর্ণ-লোড অপারেটিং চক্র) এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ। "নীতি–ব্যর্থতা–সমস্যার সমাধান–প্রতিরোধ" এর বন্ধ{21}}লুপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, AGV যান্ত্রিক ডাউনটাইম প্রতি মাসে এক ঘণ্টার কম করা যেতে পারে, যা স্বয়ংচালিত উত্পাদন লজিস্টিক সিস্টেমের ক্রমাগত এবং দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করে৷




